【關鍵詞】焦爐煤氣脫硫;廢液;煤氣
一 榆鋼煤氣脫硫工藝簡介
榆鋼焦化脫硫采用HPF法脫硫工藝,項目于2011年5月份開始建設,2012年4月建成,于5月進行聯動試車,在試運行過程中因管道大面積出現沙眼,焊縫滲漏問題。過程中多次進行整改補焊,但均沒有效果,后面出現裂紋泄漏,脫硫系統無法運行。其次脫硫在調試及后期運行中脫硫塔后煤氣含硫化氫波動較大,不能穩定運行,或處于開開停停狀態,影響環保部門驗收和公司節能減排,
脫硫項目在試運行過程中,主要存在以下問題:
1、在試運行過程中因管道大面積出現沙眼,焊縫滲漏等問題,經過多次檢修,均沒有解決滲漏問題,尤其是脫硫液管道腐蝕特別嚴重,脫硫系統無法正常運行;
2、脫硫過程中焦爐煤氣硫化氫吸收效率波動很大,脫硫泡沫形成不好,懸浮硫偏高,焦爐煤氣經過脫硫系統后,凈煤氣中硫化氫含量波動很大,在150mg/m3-2g/m3之間波動,沒有達到項目初步設計的目的。
3、脫硫系統廢液直接進入脫硫系統內部,對設備腐蝕加劇,脫硫效果影響較大。
二 主要原因分析
1、設備管道腐蝕泄漏主要為熔硫產生的廢液重新回到系統中,造成脫硫液系統含腐蝕性介質富集,增加設備腐蝕性。
2、系統補水用生活水,生活水中含氯離子濃度較高,加劇了設備的腐蝕速度。
3、脫硫系統設備304不銹鋼中P含量超標0.003%,不符合材質要求。
三 根據目前脫硫系統運行現狀采取的措施
1、脫硫液本具有腐蝕性,如何采取有效措施進行預防,將304不銹鋼管道更換為316L不銹鋼材質。
2、對再生塔、反應槽內部進行防腐,防腐由原來的環氧樹脂防腐改為環氧玻璃鱗片防腐,增強了設備本體防腐性能。
3、系統補水用生活水,生活水中含氯離子濃度較高,加劇了設備的腐蝕速度,利用系統檢修期間,將脫硫用水由生活水改為生產水,從源頭上控制氯離子濃度。
4、脫硫熔硫過程中產生的廢液不能再次進入脫硫液系統內部,降低富鹽聚集引起設備腐蝕及脫硫效果。
本項目于9月1日開始調試,調試前先將系統內脫硫液配置循環化驗正常后,再次通入煤氣,脫硫液主要控制成分為PH值控制在8.2-9.2之間,脫硫液揮發氨≥6g/L,在通煤氣期間及時跟蹤化驗,及時調整溫度,尤其針對脫硫液溫度波動問題,查找溫度波動原因,原因為1#脫硫塔氨氣補充過程中溫度較高(80-90℃),我們根據蒸氨塔操作情況,將氨氣溫度降至45-55℃后補入脫硫塔,經過跟蹤檢查脫硫液溫度控制在35-40℃之間。經過近兩個月運行,脫硫系統運行穩定。
效果分析,經過調試對比,脫硫液成份及煤氣含硫化氫統計如下:
經過關鍵參數對比,脫硫塔后硫化氫含量由431mg/m3降至42mg/m3,懸浮硫由3.1g/L降至1g/L,富鹽濃度由275g/L降至125g/L。
脫硫項目為環保項目,系統目前運行穩定,每天減排二氧化硫3.84噸,對周圍環境有一定的改善,對公司節能減排起到積極作用。